introductory
內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司擁有50萬t/a電石法聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能,乙炔分廠發(fā)生、清凈工序設(shè)計(jì)2條產(chǎn)能相等的生產(chǎn)線,電石渣漿濃縮工序是乙炔分廠發(fā)生工序電石水解反應(yīng)后產(chǎn)生的氫氧化鈣懸浮液經(jīng)濃縮處理的工序。乙炔分廠電石渣漿濃縮工序 于2020年6月 正 式 投 產(chǎn),目 前 生 產(chǎn) 平 穩(wěn),達(dá) 到 了預(yù)期目的。
1電石渣漿濃縮工藝介紹工藝采用物理方法處理工藝,電石渣漿通過濃縮 機(jī) 后,通 過 重 力 沉 降,上清液溢流到清液池,濃 縮后的渣漿由錐形池底用泵連續(xù)打入渣漿壓濾工序,實(shí)現(xiàn)固液分離,達(dá)到提高渣漿固含量的目的。
1.1電石渣漿濃縮工藝特點(diǎn)[1]電石渣漿濃縮采用中心深層入料,平流沉降,減少了沉降高度,降低固相顆粒的動能。耙架設(shè)計(jì)為連桿式結(jié)構(gòu),減少對顆粒沉降的干涉,加速了濃縮壓積過程,處理能力可提高30%~50%,如添加絮凝劑,處理能力還能大幅提高。液壓自動分段提耙,提耙動作可靠。提耙高度可根據(jù)需要任意調(diào)整,最高可把刮板提至水面以上,方便檢修。長時(shí)間停機(jī)及遇到故障可自動、手動操作。機(jī)器清池,不需放水,不影響生產(chǎn)。驅(qū)動橋架旋轉(zhuǎn)的周邊驅(qū)動裝置,可無級調(diào)速,滿足不同生產(chǎn)工況要求。整機(jī)采用PLC程序控制,采用新型扭矩測力裝置,能夠可靠靈敏地反映出當(dāng)前設(shè)備運(yùn)行的阻力值。實(shí)現(xiàn)超載報(bào)警指示,自動控制提耙、降耙,可自動、手動或遠(yuǎn)程集控。集電裝置為全密封結(jié)構(gòu),集電可靠,安全。
1.2電石渣漿濃縮工藝流程電石渣漿從發(fā)生器溢流管不斷排出,通過溢流管到乙炔回收工序渣漿緩沖罐,經(jīng)過乙炔回收裝置渣漿泵送入渣漿脫析器,脫析后的渣漿進(jìn)入安全槽,再從安全槽溢流通過管道進(jìn)入渡槽,渣漿渡槽中間有插板閥在1#、2#濃縮池中間,再從渣漿渡槽通過渣漿管道進(jìn)入1#、2#濃縮池進(jìn)行渣漿濃縮,中部深層入料、周邊溢流,濃縮池底部濃縮后的渣漿溫度平均在50~60°C,用渣漿泵送至壓濾裝置,清液從濃縮池上部溢流進(jìn)入清液渡槽,再從清液渡槽自流進(jìn)入平流池。壓濾機(jī)過濾后的濾液全部進(jìn)入上清液渡槽,自流進(jìn)入3#濃縮池沉降分離(3#濃縮池渣漿一路打到渣漿渡槽里自流進(jìn)入1#、2#濃縮池,另一路去壓濾機(jī)),再自流進(jìn)入清液渡槽溢流進(jìn)入平流池中。壓濾三根回流管進(jìn)入渣漿渡槽,壓濾一二線收集泵及發(fā)生一二線撈渣泵打入渣漿渡槽。平流池中清液經(jīng)過清液晾水泵送至晾水塔,降溫后用清液輸送泵送至發(fā)生器回用。電石渣漿濃縮工藝流程圖示意見圖1。
2運(yùn)行情況及經(jīng)濟(jì)、安全環(huán)保效益分析2.1電石渣漿濃縮工序運(yùn)行情況該裝置自2020年6月運(yùn)行以來,基本穩(wěn)定,各工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。2020年8月31日14時(shí) 至2020年9月3日20時(shí),進(jìn) 行 了72 h性 能 考 核,考核指標(biāo)完成情況分別見表1和表2。從表1、表2考核結(jié)果分析各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了考核指標(biāo),能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2電石渣漿濃縮工藝經(jīng)濟(jì)、安全環(huán)保效益分析
2.2.1經(jīng)濟(jì)效益節(jié)約12臺渣漿池?cái)嚢柽\(yùn)行、維 修 和 保 養(yǎng) 費(fèi) 用(含電費(fèi))每年30萬元。增加濃縮池后,壓濾裝置使用13臺filter press可滿足生產(chǎn)要求,員工在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每班可縮減2人,共計(jì)8人,每人每月工資等按照4 000元 計(jì) 算,每 年 可節(jié)約人工費(fèi)用38.4萬元。改造后可以停用5臺壓濾機(jī),液壓油每年可節(jié)約3.6萬元,5臺壓濾機(jī)、刮板機(jī),設(shè)備備件每年可以節(jié)約3萬元。濾布每年至少可節(jié)約23.3萬元。增加濃縮池后電石渣漿含固量可由目前8%~10%增 加 至20%~30%,壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間會大幅縮短,減少對濾布的沖刷,延長濾布使用壽命,保 證 設(shè)備在線率。改 造 后 停 用5臺 刮 板 機(jī),可 縮 減 清 泥 勞 務(wù) 工1人,每年節(jié)約勞務(wù)費(fèi)用約4萬 元,同時(shí)可降低平流池抽泥費(fèi)用和大修清理費(fèi)用。綜上所述:增加濃縮池改造每年可節(jié)約費(fèi)用約102.3萬元。
2.2.2安全環(huán)保效益目前發(fā)生器出來的渣漿匯集至一二線渣漿池后,再由渣漿泵送至壓濾裝置。由于渣漿池為長方體設(shè)施,電石渣漿中夾帶的硅鐵等雜質(zhì)容易沉積在渣漿池的底部和四角,運(yùn)行時(shí)間長就會導(dǎo)致渣漿池容積變小、緩沖能力下降,硅鐵等雜質(zhì)沉積后也會導(dǎo)致渣漿池?cái)嚢杼l、渣漿泵進(jìn)口管道堵塞等事故頻繁發(fā)生。電石渣漿中攜帶的硅鐵對渣漿管道、閥門沖刷磨損十分嚴(yán)重,同時(shí)由于發(fā)生器溢流含固量在10%左 右,導(dǎo)致壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間加長,對 濾 板、濾 布的損害非常嚴(yán)重,且壓濾機(jī)設(shè)備投用臺數(shù)增多,維修和備品備件等消耗增加,生產(chǎn)費(fèi)用升高、裝置運(yùn)行穩(wěn)定性差,影響安全生產(chǎn)。通過改造新建電石渣漿濃縮池3套,電石渣漿液從發(fā)生器出來的平均溫度由70~80°C降 低 至50~60°C,濃縮池底部濃縮后的電石渣漿(含 固 量 在20%~30%)送至壓濾裝 置,縮 短 進(jìn) 料 時(shí) 間,降 低 壓 濾機(jī)、濾布等設(shè)備設(shè)施的負(fù)荷;濃縮池上部澄清后的清液可直接溢流進(jìn)入平流池,保證發(fā)生器進(jìn)水干凈,穩(wěn)定生產(chǎn)。因電石渣漿液溫度過高,導(dǎo)致壓濾廠房內(nèi)水霧迷漫,工人作業(yè)環(huán)境惡劣,冬季時(shí)廠房內(nèi)能見度極低,存在極大安全隱患。夏天時(shí)廠房內(nèi)環(huán)境溫度高達(dá)40°C以上,人員易中暑,流動性大,安全操作風(fēng)險(xiǎn)大。改造后可確保壓濾廠房環(huán)境改善,滿足環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生要求。3電石渣漿濃縮工藝存在問題由于公司電石渣漿濃縮工序未設(shè)置應(yīng)急電源,在設(shè)備停電時(shí)渣漿無法及時(shí)處理,沒有緩沖時(shí)間,可能造成系統(tǒng)停車或降量;由于電石渣漿濃縮工序渣漿泵入口沒有設(shè)置遠(yuǎn)程緊急切斷閥,如果泵管道出現(xiàn)泄漏時(shí)無法及時(shí)切斷泄漏源,存在系統(tǒng)停車及安全風(fēng)險(xiǎn)。
4結(jié)論渣漿濃縮工藝從技術(shù)角度看是成熟的,有利于生 產(chǎn) 穩(wěn) 定、連 續(xù) 運(yùn) 行,同時(shí)減少操作人員,節(jié) 約 設(shè) 備檢維修和備件費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本,減少設(shè)備安全隱患和人員巡檢安全隱患。
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