引言
目前,我國火力發(fā)電廠廣泛使用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)對鍋爐煙氣進(jìn)行脫硫處理,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)有技術(shù)成熟、對煤質(zhì)含硫量變化適應(yīng)性大、脫硫效率高和脫硫吸收劑利用率高等特點(diǎn),但該技術(shù)不可避免地會(huì)產(chǎn)生大量脫硫廢水。脫硫廢水一般通過三聯(lián)箱-澄清器工藝進(jìn)行處理[1],廢水經(jīng)過中和、沉淀、絮凝,重金屬和懸浮物最終在澄清器中形成脫硫污泥,澄清器上部的清水經(jīng) pH 值調(diào)節(jié)后即可排放。大量脫硫廢水的處理必然會(huì)產(chǎn)生大量的污泥,以華能珞璜電廠為例,目前其脫硫污泥月產(chǎn)量約為 600 多噸。脫硫污泥鹽分濃度高、重金屬含量高,目前對其的處置一直是一項(xiàng)環(huán)保難題,目前常用的處置方式仍然是傳統(tǒng)填埋。處理大量的脫硫污泥,不僅消耗大量人力、財(cái)力、物力,制約企業(yè)發(fā)展,更與當(dāng)前環(huán)保要求不相符,不利于生態(tài)文明的建設(shè)。因此,對降低火力發(fā)電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率的研究,具有很大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和環(huán)保意義。
1 脫硫污泥的產(chǎn)生流程和成分特性
1.1 脫硫污泥的產(chǎn)生流程
1.1.1 預(yù)處理階段 以華能珞璜電廠為例,脫硫廢水處理流程及脫硫污泥的產(chǎn)生流程如圖 1 所示。在石灰石-石膏濕法煙氣脫硫過程中,石灰石漿液與煙氣中的 SO2反應(yīng)生產(chǎn)石膏漿液,石膏漿液經(jīng)脫水處理后產(chǎn)生副產(chǎn)物:脫硫廢水。脫硫廢水經(jīng)過廢水旋流器利用離心力進(jìn)行固液分離,含有大部分固體物的濃漿底流回到脫硫系統(tǒng)重新循環(huán)利用,頂部溢流稀漿液則進(jìn)入到預(yù)澄清器。脫硫廢水在預(yù)澄清器中靜置沉淀分層后,底部固體物濃度大的濃漿通過排泥泵回到脫硫系統(tǒng)再次循環(huán)利用,上層固體物濃度較低的廢水則溢流到緩沖水池。預(yù)澄清器底部設(shè)置刮泥機(jī)輕微攪拌,防止靜置沉淀時(shí)廢水中固體物沉積,堵塞相關(guān)管路。此階段是脫硫廢水的預(yù)處理階段。
1.1.2 三聯(lián)箱處理階段 緩沖水池廢水通過廢水提升泵進(jìn)入三聯(lián)箱,三聯(lián)箱中加入石灰乳、有機(jī)硫、助凝劑、絮凝劑等藥品,使廢水中的大部分重金屬離子生成難溶物,并使廢水中固體小顆粒絮凝成大顆粒,同時(shí)調(diào)節(jié)廢水 pH 值達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。脫硫廢水經(jīng)過中和、沉淀、絮凝作用后,進(jìn)入澄清器進(jìn)一步沉淀。此階段是三聯(lián)箱處理階段。
1.1.3 污泥沉淀壓制階段 經(jīng)三聯(lián)箱中和、沉淀、絮凝后的廢水進(jìn)入澄清器,靜置沉淀分層,澄清器里同樣設(shè)置刮泥機(jī)緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),防止污泥坐死。澄清器底部沉降的污泥油排泥泵輸送進(jìn)入板框壓濾機(jī)脫水制成泥餅,由貨車運(yùn)走填埋。澄清器上層經(jīng)過沉淀處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的清水,則溢流到清水池外排。此階段是污泥沉淀壓制階段。
1.2 脫硫污泥的成分特性 脫硫污泥的主要成分包括粉塵、石膏、氯離子、重金屬等,具有含水量高、黏性大、體積大等特點(diǎn),性質(zhì)較不穩(wěn)定[2]。表 1 為 2020 年華能珞璜電廠脫硫廢水系統(tǒng)污泥固體成分含量情況。由表可知脫硫系統(tǒng)污泥水分含量基本穩(wěn)定在 42.5%左右,污泥泥餅的固體成分中來自于廢水源頭的固體成分,即脫硫系統(tǒng)反應(yīng)產(chǎn)物 CaSO4.2H2O、CaSO3.1/2H2O 和 CaSO3,其占比最高,達(dá)到了 90%及以上,其次為重金屬沉淀物,占比約為 8%,另外,脫硫污泥中的重金屬元素主要有 Cr、Ni、Cu、Zn、As、Cd、Pb、Hg 等。
2 脫硫廢水系統(tǒng)污泥產(chǎn)出的現(xiàn)狀 脫硫廢水處理系統(tǒng)產(chǎn)生污泥量和處理廢水量之間的比值為脫硫廢水系統(tǒng)產(chǎn)泥率,以華能珞璜電廠為例,脫硫廢水系統(tǒng)每處理 100t 廢水就會(huì)生 12t 左右的污泥,產(chǎn)泥率大約為 12%,如表 2 所示。
安徽某電廠脫硫系統(tǒng)參數(shù)以及脫硫廢水處理工藝均與華能珞璜電廠相似,其脫硫廢水系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率大約在 7%左右。因此,華能珞璜電廠對降低脫硫廢水系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率的研究,具有良好的可行性。
3 分析脫硫廢水產(chǎn)泥率高的原因 脫硫廢水污泥直接來源于脫硫廢水中的固體物質(zhì),不難得出,影響脫硫廢水系統(tǒng)產(chǎn)泥率的因素主要有未經(jīng)處理的原廢水含固量、廢水處理各階段對廢水含固量的影響以及產(chǎn)出污泥最后一步,即板框壓濾機(jī)的性能,下面對這三個(gè)因素進(jìn)行逐一分析。
3.1 廢水旋流器降低原廢水含固量的能力 廢水旋流器由若干旋分子組成,旋分子呈環(huán)狀排列。脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水在進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)之前,先經(jīng)過了廢水旋流器,在廢水旋流器內(nèi),廢水經(jīng)過離心力左右,固液產(chǎn)生一定程度分離。經(jīng)過旋流后,含固量高的濃漿被重新輸送回脫硫系統(tǒng),含固量較低的稀漿由溢流口進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理。因此,廢水旋流器對廢水進(jìn)行的初步固液分離效果,直接決定了進(jìn)入脫硫廢水處理系統(tǒng)的原廢水的含固量大小。而經(jīng)過試驗(yàn)對比,廢水旋流器旋分子底部的沉砂口,采用不同直徑時(shí)對旋分效果有很大影響。經(jīng)過分析,現(xiàn)階段廢水旋流器旋分子沉砂口選型不合適是脫硫廢水污泥產(chǎn)泥率高的一個(gè)主要原因。
3.2 廢水處理各階段對廢水含固量的影響 脫硫廢水預(yù)處理階段沒有經(jīng)過化學(xué)反應(yīng),固體成分無變化,主要固體成分為脫硫產(chǎn)物和未反應(yīng)的脫硫吸收劑,如 CaSO4·2H2O、CaSO3.1/2H2O 和 CaSO3。通過采集廢水源頭,即廢水旋流器溢流口之后、未經(jīng)預(yù)處理的原廢水,和經(jīng)預(yù)處理后的廢水樣品進(jìn)行對比,如表 3 可見,脫硫廢水源頭的含固量 10.18%,經(jīng)預(yù)處理后三聯(lián)箱入口處的廢水含固量 6.82%。下降幅度33%。其原因?yàn)槊摿驈U水進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)預(yù)處理階段后,經(jīng)過預(yù)澄清器的沉淀,固液初步分離,一部分含固量高的濃漿直接返回了脫硫系統(tǒng)進(jìn)行循環(huán)使用。通過試驗(yàn)對比,預(yù)澄清器底部刮泥機(jī)運(yùn)行在不同轉(zhuǎn)速下時(shí),預(yù)澄清器固液分離效果具有明顯差別。刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速過高時(shí),固液分離效果較差,導(dǎo)致進(jìn)入后續(xù)處理階段的廢水含固量高,提高產(chǎn)泥率;而刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速過低時(shí),預(yù)澄清器底部漿液含固量過高,容易造成堵塞,同時(shí)會(huì)使進(jìn)入后續(xù)處理階段的廢水含固量過低,造成板框壓濾機(jī)壓制脫水困難。因此,不合適的預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速是脫硫廢水產(chǎn)泥率高的另一個(gè)原因。在三聯(lián)箱處理階段,主要是通過加入石灰乳、有機(jī)硫、助凝劑、絮凝劑等藥品與廢水反應(yīng),使部分重金屬離子生成難溶物,同時(shí)將小顆粒固體物絮凝為大顆粒。因藥品的加入和難溶物的生成,理論上廢水的含固量會(huì)提高。但由于藥品加入量很小,相應(yīng)的生成物也很少,含固量變化在很小的范圍內(nèi)。通過對三聯(lián)箱進(jìn)、出口廢水取樣測試,廢水經(jīng)三聯(lián)箱處理后含固量小幅上漲 2.6%,印證了上訴結(jié)論。 在污泥沉淀壓制階段,因廢水在澄清器、板框壓濾機(jī)內(nèi)無藥品加入,不涉及化學(xué)反應(yīng),同時(shí)廢水中的固體物在澄清器沉淀后基本全部進(jìn)入板框壓濾機(jī)內(nèi)壓制成泥餅,沒有引出輸送到其他系統(tǒng),故廢水含固量在這一階段基本無變化。
3.3 板框壓濾機(jī)的性能 華能珞璜電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)采用的板框壓濾機(jī),對廢水含固量變化適應(yīng)性強(qiáng),壓濾不同含固量的廢水使,通過調(diào)節(jié)壓濾保壓時(shí)間,使每次壓濾產(chǎn)生的污泥量和含水量在誤差范圍內(nèi)保持不變,因此板框壓濾機(jī)的性能對脫硫廢水系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率的影響可以忽略不計(jì)。 綜上所述,造成華能珞璜電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率高的主要原因?yàn)閺U水旋流器旋分子沉砂口選型不當(dāng)、預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)不當(dāng)。通過試驗(yàn)對比,采取直徑更為合適的廢水旋流器旋分子沉砂口并調(diào)節(jié)合適的預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速,就能有效降低脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率。
4 廢水旋流器旋分子沉砂口選型及預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整試驗(yàn)
4.1 確定廢水旋流器旋分子沉砂口合適直徑 安裝不同直徑的沉砂口時(shí),取廢水旋流器進(jìn)、出口廢水樣品,測得廢水含固量。可知,當(dāng)廢水旋流器旋分子沉砂口直徑為 18mm 時(shí),廢水旋流器固液分離效果最好,進(jìn)入廢水預(yù)處理階段后,廢水含固量降幅達(dá) 60.2%,大大高于此前的 33%。
4.2 確定預(yù)澄清器刮泥機(jī)合適轉(zhuǎn)速 在脫硫廢水處理過程中,調(diào)整預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速為不同值時(shí),在保持一段時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行后,再取廢水旋流器預(yù)澄清器廢水出口廢水樣品測得廢水含固量可知,預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)置在 30 轉(zhuǎn)每分時(shí),廢水含固量降低最為明顯。
5 試驗(yàn)效果檢查
5.1 改造調(diào)整后的脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率 通過上述試驗(yàn)確定了最佳的廢水旋流器旋分子沉砂口型號和預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速后,華能珞璜電廠經(jīng)過改造施工,將脫硫廢水處理系統(tǒng)廢水旋流器旋分子沉砂口全部更換為 18mm口徑聚氨酯材料沉砂口,同時(shí)出臺運(yùn)行技術(shù)措施,要求將預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)置為 30 轉(zhuǎn)每分。經(jīng)過長時(shí)間的跟蹤調(diào)查,結(jié)果如表 6 所示。同時(shí)段我們也調(diào)查了改造調(diào)整前后,脫硫系統(tǒng)工況、鍋爐使用煤質(zhì)含硫量、機(jī)組負(fù)荷等工況均沒有明顯變化,上述結(jié)果具有可比性和有效性。
5.2 經(jīng)濟(jì)效益測算
5.2.1 改造調(diào)整后增加的經(jīng)濟(jì)收益
(1)節(jié)約污泥運(yùn)輸處理 改造后 3 個(gè)月處理廢水 16219t。減少 5.3%(按 12—6.7 計(jì)算得出)污泥產(chǎn)生量約 860t。污泥的運(yùn)輸填埋費(fèi)用約 30 元/t 則:這部分收益 860*30=25800 元
(2)石膏回收銷售費(fèi)用增加部分 節(jié)約污泥 860t,其中 85%左右是石膏,約 730t。石膏單價(jià)為 60 元/t 則:這部分收益 730*60=43860 元。
(3)節(jié)約板框壓濾機(jī)等小功率電機(jī)電耗,不便統(tǒng)計(jì) 總計(jì)改造調(diào)整后增加的經(jīng)濟(jì)收益為 69660 元 5.2.2 支出費(fèi)用 廢水旋流器沉砂口采購安裝總計(jì) 4500 元,預(yù)澄清器廠家調(diào)試更改轉(zhuǎn)速 800 元。 綜上所述,改造調(diào)整后增加的經(jīng)濟(jì)凈收益為 64360 元。
6 總結(jié) 本文,通過問題分析、試驗(yàn)對比的方法,對華能珞璜電廠脫硫廢水處理系統(tǒng)廢水旋流器旋分子沉砂口進(jìn)行了重新選型,并對預(yù)澄清器刮泥機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行了合理調(diào)整,最終將脫硫廢水處理系統(tǒng)污泥產(chǎn)泥率由 12%降低到了 6.7%,同時(shí)產(chǎn)生了較為可觀的經(jīng)濟(jì)收益和環(huán)保效益,為企業(yè)節(jié)約了人力、物力成本,為企業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。
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