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選煤廠智能壓濾系統(tǒng)改造

分類:維護保養(yǎng) 850

引言

壓濾機是選煤廠煤泥水處理的重要設備,現(xiàn)階段選煤廠采用的壓濾機多是單臺已實現(xiàn)自動化控制,現(xiàn)場布置有多臺壓濾機時往往需要安排多名作業(yè)人員控制壓濾機運行,壓濾機煤泥脫水及生產(chǎn)效率均不能有效保證。因此,實現(xiàn)多臺壓濾機智能化控制對提升選煤廠生產(chǎn)線效率具有重要意義。山西某選煤廠經(jīng)過2次改造,洗選能力擴展至600萬t/a,壓濾環(huán)節(jié)需要多名作業(yè)人員進行看守,不僅勞動效率低,而且強度大,文中以該選煤廠為研究背景,根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出一種智能壓濾控制系統(tǒng),實現(xiàn)對臺壓濾機智能控制,有效提升了選煤廠壓濾環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率,現(xiàn)場應用效果顯著。

選煤廠智能壓濾系統(tǒng)改造-板框廂式隔膜壓濾機

選煤廠生產(chǎn)現(xiàn)狀

該選煤廠經(jīng)過兩次改造,洗選能力從300萬t/a提升至600萬t/a,選煤廠共布置有12臺隔膜壓濾機,均為單機控制方式,現(xiàn)場通過控制柜操控壓濾機運行。在壓濾機補料環(huán)節(jié)中現(xiàn)場作業(yè)人員需要時刻觀察濃縮池內(nèi)清水層層位、入料筒液位,并通過對講機詢問濃縮機運行情況,操作人員手動控制低流泵開閉;在壓濾機進料環(huán)節(jié)中現(xiàn)場作業(yè)人員需要根據(jù)壓濾機濾液水滴來判定是否結(jié)束進料;在卸料環(huán)節(jié)需要根據(jù)刮板輸送機運送能力來決定是否卸料;在煤泥運送環(huán)節(jié),需要進行巡視確保設備正常運行。具體選煤廠壓濾系統(tǒng)流程如圖1所示。由于選煤廠生產(chǎn)能力強,壓濾系統(tǒng)一直處于高負荷運行狀態(tài),在整個壓濾環(huán)節(jié)需要安排6名作業(yè)人員進行值守,勞動強度大、自動化控制程度低成為影響選煤廠壓濾系統(tǒng)高效運行的重要因素。

智能壓濾控制系統(tǒng)設計

總體結(jié)構(gòu)壓濾機生產(chǎn)是一個循序漸進的過程,具體涉及補料、進料、卸料以及停機運行等過程,因此設計的智能壓濾控制系統(tǒng)包括4個獨立控制模塊。每個控制模塊均具備獨立的控制、處理以及設備管理及維護等功能,同時相互協(xié)調(diào),同時實現(xiàn)單臺壓力機自動化運行、多臺壓濾機平衡運行等功能。智能壓濾系統(tǒng)采用PLC本地控制及遠程控制相結(jié)合的方式,信號通過無線方式傳輸,具體結(jié)構(gòu)包括服務器、PLC、智能終端、無線傳輸網(wǎng)絡以及監(jiān)測儀表等。單臺壓濾機開機運行后,運行參數(shù)通過Modbus/TCP協(xié)議傳輸至服務器內(nèi),現(xiàn)場布置的各類監(jiān)測儀表監(jiān)測結(jié)果通過PLC傳輸至服務器內(nèi),現(xiàn)場作業(yè)人員通過智能移動終端根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)需要對運行參數(shù)進行調(diào)整,后臺服務器綜合分析采集到的壓濾機運行、作業(yè)人員設定參數(shù),采用控制單元算法控制PLC運行,并向智能終端反饋控制結(jié)果。

智能壓濾控制系統(tǒng)實施

自動補料壓濾機上游設備為濃縮機,需要根據(jù)壓濾機供液,同時壓濾機運行時也應兼顧整個壓濾系統(tǒng)負荷情況,及時處理補充的高濃度低流。因此,設計的壓濾機自動補料系統(tǒng)通過監(jiān)測上游濃縮機電動機電流、澄清層高度,來控制低流泵運行向各個入料筒供液并監(jiān)測入料筒液位,并通過移動終端可控制任意低流泵運行,從而實現(xiàn)壓濾系統(tǒng)補料自動化控制。

自動結(jié)束進料

單臺壓濾機生產(chǎn)方式有手動、自動兩種控制方式,在自動控制模式下作業(yè)人員需要根據(jù)自身經(jīng)驗來判定是否結(jié)束進料,整個控制過程中人為因素影響較為明顯,嚴重依賴操作人員自身經(jīng)驗。因此,設計了自動結(jié)束進料控制單元,通過現(xiàn)場布置的各類監(jiān)測設備獲取大量的生產(chǎn)。數(shù)據(jù),得到壓濾機入料泵在進料時的電流變化情況所示,依據(jù)歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)并經(jīng)后臺服務器邏輯運算,將最終決定的指令傳輸給PLC,實現(xiàn)壓濾機進料自動結(jié)束。

自動卸料

控制選煤廠布置有2套壓濾系統(tǒng),每套系統(tǒng)內(nèi)布置6臺壓濾機,壓濾機煤泥收集刮板(一臺壓濾機對應一部煤泥收集刮板)、轉(zhuǎn)載刮板(6臺壓濾機共用一部轉(zhuǎn)載刮板)將壓濾后的煤泥運送至皮帶輸送機。由于壓濾機數(shù)量較多,而轉(zhuǎn)載刮板運量不能滿足多臺壓濾機產(chǎn)生的煤泥運送需要,因此設計了壓濾機自動卸料控制系統(tǒng),該系統(tǒng)的運行控制環(huán)如圖6所示,作業(yè)人員可通過智能終端選擇卸料壓濾機,控制系統(tǒng)通過監(jiān)測壓濾機運行狀態(tài)并與預先設定條件進行比對,通過卸料控制單元邏輯運算,最終將控制結(jié)果傳輸給壓濾機PLC,從而實現(xiàn)多臺壓濾機自動排隊卸料,在滿足生產(chǎn)的同時運送的煤泥量也不會超過轉(zhuǎn)載刮板運送能力。

閉鎖控制

單元壓濾系統(tǒng)作業(yè)流程為線性,下游設備(如刮板輸送機、皮帶輸送機等)出現(xiàn)異常時,上游壓濾設備必須停止運行。壓濾機刮板受壓濾機PLC控制,同時也受選煤系統(tǒng)PLC控制,在雙重控制下刮板輸送機可以往不同的帶式輸送機上運輸煤泥,采用的閉鎖裝備也有差異。因此,設計壓濾系統(tǒng)閉鎖控制系統(tǒng),將選煤系統(tǒng)、壓濾機PLC控制信號相互通信,從而實現(xiàn)不同控制方式下的控制裝置相互閉鎖,如壓濾機PLC控制時,選煤系統(tǒng)PLC閉鎖無法對刮板輸送機進行控制,反之亦然。

現(xiàn)場實施效果

選煤廠智能壓濾控制系統(tǒng)于2019年5月安裝調(diào)試,2019年7月正式投入運行,迄今為止已經(jīng)平穩(wěn)運行8個月,應用效果顯著。通過采用智能壓濾控制系統(tǒng)將現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量由6人減少至3人,并顯著降低了作業(yè)人員勞動強度;在保持壓濾系統(tǒng)入料不變的情況下,采用智能壓濾控制系統(tǒng)后壓濾機生產(chǎn)效率提升15%以上,月可以減少煤泥外流量約3t,取得顯著應用效果。

總結(jié)

(1)選煤廠原壓濾機單臺自動化控制,需要安排專人進行補料、巡查設備等,作業(yè)人員勞動強度大,壓濾產(chǎn)生的煤泥品質(zhì)不穩(wěn)定,造成壓濾環(huán)節(jié)影響選煤廠整體生產(chǎn)效率。

(2)采用智能壓濾控制系統(tǒng)實現(xiàn)對選煤廠內(nèi)多臺壓濾機進行智能控制,作業(yè)人員通過智能終端即可掌握各臺壓濾機運行狀態(tài),并通過智能終端控制壓濾機運行,實現(xiàn)了多臺壓濾機自動化運行。

(3)現(xiàn)場應用實踐表明,壓濾智能控制系統(tǒng)運行后現(xiàn)場作業(yè)人員由6名減少至3名,壓濾機生產(chǎn)效率提升15%以上,月可以減少煤泥外流量約3t,取得顯著應用效果。

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