introductory
內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司擁有50萬t/a電石法聚氯乙烯樹脂產(chǎn)能,乙炔分廠發(fā)生、清凈工序設(shè)計(jì)2條產(chǎn)能相等的生產(chǎn)線,電石渣漿濃縮工序是乙炔分廠發(fā)生工序電石水解反應(yīng)后產(chǎn)生的氫氧化鈣懸浮液經(jīng)濃縮處理的工序。乙炔分廠電石渣漿濃縮工序 于2020年6月 正 式 投 產(chǎn),目 前 生 產(chǎn) 平 穩(wěn),達(dá) 到 了預(yù)期目的。
1電石渣漿濃縮工藝介紹工藝采用物理方法處理工藝,電石渣漿通過濃縮 機(jī) 后,通 過 重 力 沉 降,上清液溢流到清液池,濃 縮后的渣漿由錐形池底用泵連續(xù)打入渣漿壓濾工序,實(shí)現(xiàn)固液分離,達(dá)到提高渣漿固含量的目的。
1.1電石渣漿濃縮工藝特點(diǎn)[1]電石渣漿濃縮采用中心深層入料,平流沉降,減少了沉降高度,降低固相顆粒的動(dòng)能。耙架設(shè)計(jì)為連桿式結(jié)構(gòu),減少對(duì)顆粒沉降的干涉,加速了濃縮壓積過程,處理能力可提高30%~50%,如添加絮凝劑,處理能力還能大幅提高。液壓自動(dòng)分段提耙,提耙動(dòng)作可靠。提耙高度可根據(jù)需要任意調(diào)整,最高可把刮板提至水面以上,方便檢修。長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)及遇到故障可自動(dòng)、手動(dòng)操作。機(jī)器清池,不需放水,不影響生產(chǎn)。驅(qū)動(dòng)橋架旋轉(zhuǎn)的周邊驅(qū)動(dòng)裝置,可無級(jí)調(diào)速,滿足不同生產(chǎn)工況要求。整機(jī)采用PLC程序控制,采用新型扭矩測(cè)力裝置,能夠可靠靈敏地反映出當(dāng)前設(shè)備運(yùn)行的阻力值。實(shí)現(xiàn)超載報(bào)警指示,自動(dòng)控制提耙、降耙,可自動(dòng)、手動(dòng)或遠(yuǎn)程集控。集電裝置為全密封結(jié)構(gòu),集電可靠,安全。
1.2電石渣漿濃縮工藝流程電石渣漿從發(fā)生器溢流管不斷排出,通過溢流管到乙炔回收工序渣漿緩沖罐,經(jīng)過乙炔回收裝置渣漿泵送入渣漿脫析器,脫析后的渣漿進(jìn)入安全槽,再?gòu)陌踩垡缌魍ㄟ^管道進(jìn)入渡槽,渣漿渡槽中間有插板閥在1#、2#濃縮池中間,再?gòu)脑鼭{渡槽通過渣漿管道進(jìn)入1#、2#濃縮池進(jìn)行渣漿濃縮,中部深層入料、周邊溢流,濃縮池底部濃縮后的渣漿溫度平均在50~60°C,用渣漿泵送至壓濾裝置,清液從濃縮池上部溢流進(jìn)入清液渡槽,再?gòu)那逡憾刹圩粤鬟M(jìn)入平流池。壓濾機(jī)過濾后的濾液全部進(jìn)入上清液渡槽,自流進(jìn)入3#濃縮池沉降分離(3#濃縮池渣漿一路打到渣漿渡槽里自流進(jìn)入1#、2#濃縮池,另一路去壓濾機(jī)),再自流進(jìn)入清液渡槽溢流進(jìn)入平流池中。壓濾三根回流管進(jìn)入渣漿渡槽,壓濾一二線收集泵及發(fā)生一二線撈渣泵打入渣漿渡槽。平流池中清液經(jīng)過清液晾水泵送至晾水塔,降溫后用清液輸送泵送至發(fā)生器回用。電石渣漿濃縮工藝流程圖示意見圖1。
2運(yùn)行情況及經(jīng)濟(jì)、安全環(huán)保效益分析2.1電石渣漿濃縮工序運(yùn)行情況該裝置自2020年6月運(yùn)行以來,基本穩(wěn)定,各工藝指標(biāo)控制在正常范圍內(nèi),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。2020年8月31日14時(shí) 至2020年9月3日20時(shí),進(jìn) 行 了72 h性 能 考 核,考核指標(biāo)完成情況分別見表1和表2。從表1、表2考核結(jié)果分析各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到了考核指標(biāo),能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2電石渣漿濃縮工藝經(jīng)濟(jì)、安全環(huán)保效益分析
2.2.1經(jīng)濟(jì)效益節(jié)約12臺(tái)渣漿池?cái)嚢柽\(yùn)行、維 修 和 保 養(yǎng) 費(fèi) 用(含電費(fèi))每年30萬元。增加濃縮池后,壓濾裝置使用13臺(tái)filter press可滿足生產(chǎn)要求,員工在現(xiàn)有基礎(chǔ)上每班可縮減2人,共計(jì)8人,每人每月工資等按照4 000元 計(jì) 算,每 年 可節(jié)約人工費(fèi)用38.4萬元。改造后可以停用5臺(tái)壓濾機(jī),液壓油每年可節(jié)約3.6萬元,5臺(tái)壓濾機(jī)、刮板機(jī),設(shè)備備件每年可以節(jié)約3萬元。濾布每年至少可節(jié)約23.3萬元。增加濃縮池后電石渣漿含固量可由目前8%~10%增 加 至20%~30%,壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間會(huì)大幅縮短,減少對(duì)濾布的沖刷,延長(zhǎng)濾布使用壽命,保 證 設(shè)備在線率。改 造 后 停 用5臺(tái) 刮 板 機(jī),可 縮 減 清 泥 勞 務(wù) 工1人,每年節(jié)約勞務(wù)費(fèi)用約4萬 元,同時(shí)可降低平流池抽泥費(fèi)用和大修清理費(fèi)用。綜上所述:增加濃縮池改造每年可節(jié)約費(fèi)用約102.3萬元。
2.2.2安全環(huán)保效益目前發(fā)生器出來的渣漿匯集至一二線渣漿池后,再由渣漿泵送至壓濾裝置。由于渣漿池為長(zhǎng)方體設(shè)施,電石渣漿中夾帶的硅鐵等雜質(zhì)容易沉積在渣漿池的底部和四角,運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)就會(huì)導(dǎo)致渣漿池容積變小、緩沖能力下降,硅鐵等雜質(zhì)沉積后也會(huì)導(dǎo)致渣漿池?cái)嚢杼l、渣漿泵進(jìn)口管道堵塞等事故頻繁發(fā)生。電石渣漿中攜帶的硅鐵對(duì)渣漿管道、閥門沖刷磨損十分嚴(yán)重,同時(shí)由于發(fā)生器溢流含固量在10%左 右,導(dǎo)致壓濾機(jī)進(jìn)料時(shí)間加長(zhǎng),對(duì) 濾 板、濾 布的損害非常嚴(yán)重,且壓濾機(jī)設(shè)備投用臺(tái)數(shù)增多,維修和備品備件等消耗增加,生產(chǎn)費(fèi)用升高、裝置運(yùn)行穩(wěn)定性差,影響安全生產(chǎn)。通過改造新建電石渣漿濃縮池3套,電石渣漿液從發(fā)生器出來的平均溫度由70~80°C降 低 至50~60°C,濃縮池底部濃縮后的電石渣漿(含 固 量 在20%~30%)送至壓濾裝 置,縮 短 進(jìn) 料 時(shí) 間,降 低 壓 濾機(jī)、濾布等設(shè)備設(shè)施的負(fù)荷;濃縮池上部澄清后的清液可直接溢流進(jìn)入平流池,保證發(fā)生器進(jìn)水干凈,穩(wěn)定生產(chǎn)。因電石渣漿液溫度過高,導(dǎo)致壓濾廠房?jī)?nèi)水霧迷漫,工人作業(yè)環(huán)境惡劣,冬季時(shí)廠房?jī)?nèi)能見度極低,存在極大安全隱患。夏天時(shí)廠房?jī)?nèi)環(huán)境溫度高達(dá)40°C以上,人員易中暑,流動(dòng)性大,安全操作風(fēng)險(xiǎn)大。改造后可確保壓濾廠房環(huán)境改善,滿足環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生要求。3電石渣漿濃縮工藝存在問題由于公司電石渣漿濃縮工序未設(shè)置應(yīng)急電源,在設(shè)備停電時(shí)渣漿無法及時(shí)處理,沒有緩沖時(shí)間,可能造成系統(tǒng)停車或降量;由于電石渣漿濃縮工序渣漿泵入口沒有設(shè)置遠(yuǎn)程緊急切斷閥,如果泵管道出現(xiàn)泄漏時(shí)無法及時(shí)切斷泄漏源,存在系統(tǒng)停車及安全風(fēng)險(xiǎn)。
4結(jié)論渣漿濃縮工藝從技術(shù)角度看是成熟的,有利于生 產(chǎn) 穩(wěn) 定、連 續(xù) 運(yùn) 行,同時(shí)減少操作人員,節(jié) 約 設(shè) 備檢維修和備件費(fèi)用,降低生產(chǎn)成本,減少設(shè)備安全隱患和人員巡檢安全隱患。
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(1)高濃度的渣漿對(duì)壓濾機(jī)和濾布又提出更高的要求,過高濃度的渣漿容易造成進(jìn)料孔和濾布阻塞,透水性能下降,造成濾餅難以形成或?yàn)V餅含水量過高,從而造成濾餅發(fā)黏,能以卸料,濾板密封面不易清理,濾板間漏料,整體性能嚴(yán)重下降,壓濾系統(tǒng)設(shè)備故障頻頻發(fā)生,直接影響到了設(shè)備的正常運(yùn)行,并對(duì)環(huán)境也造成了污染。
(2)filter press刺料漏水現(xiàn)象較頻繁,每次進(jìn)料都有刺料現(xiàn)象。(3)環(huán)境衛(wèi)生差,渣場(chǎng)有400 MM的稀渣漿,導(dǎo)致無法進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。
(4)因稀渣較多,所以只能二次晾曬完后進(jìn)行二次轉(zhuǎn)運(yùn)。
(5)渣場(chǎng)稀渣較多,液下泵24 h運(yùn)轉(zhuǎn),電費(fèi)高昂。
(6)壓濾崗位采用DN300的管道運(yùn)送渣漿水,經(jīng)常堵塞,清洗費(fèi)用高。
(7)渣漿進(jìn)料壓力5.5 Kgf/cm2~6 Kgf/cm2,導(dǎo)致刺料嚴(yán)重。(8)空壓氣管道經(jīng)常堵塞,無法對(duì)濾餅進(jìn)行水份吹除,濾餅含水高。
(9)電石渣在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中污染路面。
2 解決問題的措施
(1)應(yīng)調(diào)整工藝參數(shù),進(jìn)料壓力調(diào)為3.5 Kgf/cm2~4 Kgf/cm2。
(2)疏通空壓氣管道,對(duì)濾餅水份進(jìn)行正常吹除,通常吹掃10分鐘,有效降低濾餅含水量。
(3)清洗濾板密封面,疏通淲板暗流孔,使壓濾機(jī)再無刺料和漏水現(xiàn)象。
(4)制作壓濾周邊渣漿水接水槽,代替原有的渣漿水暗流管。
(5)加強(qiáng)管理,裝置管理人員進(jìn)行跟班指導(dǎo),規(guī)范操作流程。
(6)加強(qiáng)對(duì)壓濾機(jī)的檢修保養(yǎng),使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。
(7)對(duì)外協(xié)勞務(wù)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn),對(duì)外協(xié)單位與壓濾崗位職責(zé)進(jìn)行了明確。
3 避免設(shè)備故障,制定操作管理細(xì)則
(1)濾板數(shù)量符合規(guī)定,禁止在少板下工作。
(2)濾板安裝要求平整,密封面接觸良好防止漏料。
(3)濾布無損壞,安裝要求平整,濾布孔與濾板孔絕對(duì)同心。
(4)各油路保持暢通,無漏點(diǎn)。
(5)油站壓力不得超過20 MPa。
(6)濾板在移動(dòng)時(shí),不得碰撞,摔打,施力應(yīng)均衡,防止碰壞手把和損壞密封面。
(7)濾餅卸完后要保持孔道暢通,不允許殘?jiān)N在密封面或進(jìn)料孔內(nèi)。
(8)壓力表定期校正,保持靈敏好用。
(9)每班檢查油站油量是否在規(guī)定范圍內(nèi)。
(10)每天打掃設(shè)備衛(wèi)生,保持壓濾機(jī)干凈整潔。
(11)配電箱保持干燥,壓濾機(jī)必須有接地線,防止短路,漏點(diǎn)。
(12)濾板與大梁垂直整齊,不得一邊一邊偏前一邊偏后,否則不允許啟動(dòng)壓緊動(dòng)作,油缸內(nèi)空氣必須排干凈。
(13)壓濾機(jī)大梁必須保持干凈,無過多渣漿堆積,以防造成大梁損壞。
(14)壓濾機(jī)在壓緊或松開時(shí)必須有人看守作業(yè),防止設(shè)備損壞或危及人生安全。
4 壓濾機(jī)工作原理及過濾洗滌流程
板框式壓濾機(jī)是有一塊濾板和一塊中空的濾框組成為一套板框,濾布固定在濾板上,濾板、濾框兩側(cè)各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置向前推動(dòng)壓緊板、濾板、濾框,濾板、濾框之間夾有濾布,壓緊裝置壓緊后把濾板、濾框和濾布起密封作用,由供料泵把懸浮液壓入各濾室,懸浮液進(jìn)入各濾室后濾液通過濾布沿濾板溝槽流到濾板出液通道液體排出,濾渣由濾布的隔斷作用截留各個(gè)濾室、直至充滿濾室。過濾完畢后,用戶可根據(jù)物料的需要通過洗液通道進(jìn)洗滌水洗滌濾餅,洗滌后通入壓縮空氣除去剩余的洗滌水,可進(jìn)一步吹干濾餅。洗滌后打開壓緊裝置后移壓緊板,逐步拉開每塊濾板卸除濾餅,清洗濾布后重新壓緊進(jìn)行二次過濾。
5 設(shè)備運(yùn)行流程簡(jiǎn)圖
6 改造后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益
(1)經(jīng)對(duì)改造整改后,再?zèng)]有發(fā)生稀渣轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi),每車稀渣轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)為98元,每天轉(zhuǎn)運(yùn)20車,每月轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)為5.88萬元,一年共節(jié)省費(fèi)用為70.56萬元,在拉稀渣的基礎(chǔ)上年又節(jié)約59.31萬元。
(2)核減崗位定員,減少外協(xié)勞務(wù)費(fèi)每月8157元,年9.7884萬元;裝置減少合同工月工資為8720元,年為10.4640萬元,共計(jì)為20.2524萬元。
(3)核減外協(xié)冬季補(bǔ)貼費(fèi)用為3.78萬元/年。
(4)減少管道清洗費(fèi)用,每年清洗4次。每次兩個(gè)臺(tái)班,臺(tái)班費(fèi)用為5000元,共計(jì)4萬元。
(5)壓濾機(jī)滴油器的改造,降低材料費(fèi)11萬元。
(6)每年節(jié)約生產(chǎn)成本168.9萬元。7 結(jié)語(yǔ)通過我們的不斷改進(jìn),樹脂分公司的電石渣壓濾系統(tǒng)將會(huì)得到完善,將來電石渣脫硫項(xiàng)目的投運(yùn),將會(huì)大大減輕現(xiàn)有壓濾系統(tǒng)的負(fù)荷,緩解壓濾設(shè)備的負(fù)擔(dān),使得設(shè)備的保養(yǎng)與維護(hù)更加充分,相信不久的將來壓濾系統(tǒng)就會(huì)擺脫負(fù)累進(jìn)入良性循環(huán)。
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