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提高渣含銦品位的壓濾機(jī)工藝

Category.Technical Literature 853

1引言

濕法煉鋅中的氧化鋅工序是將氧化鋅物料加入電解廢液(含酸160~170g/L,液固比為6∶1)進(jìn)行漿化浸出,在中性浸出過程中使氧化鋅煙塵中的In以In2O3和In2S3等形態(tài)存在的高價(jià)態(tài)銦,首先溶于硫酸以In3+的形式進(jìn)入溶液,中浸液的終點(diǎn)pH值控制在4.8~5.2范圍內(nèi),In3+發(fā)生水解以In(OH)3的形式進(jìn)入中浸渣,而煙塵中的低價(jià)態(tài)銦(如InO、InO2等)砷酸銦和含銦的鐵酸鋅則不參與反應(yīng),直接進(jìn)入中浸渣使銦在渣中得以富集。再利用一次酸浸過程,把中浸渣中的銦轉(zhuǎn)入溶液。一次酸浸液在酸性濃密機(jī)沉降分離得到的澄清液(也叫酸上清)進(jìn)入低酸還原槽通過添加硫化鈉、鋅精礦等還原劑,把溶液中的Fe3+還原為Fe2+,經(jīng)過壓濾機(jī)壓濾后得到的還原后液,進(jìn)入中和沉銦槽中,中和沉銦槽中加入氧化鋅或鋅灰進(jìn)行中和反應(yīng),調(diào)節(jié)pH值使溶液中的銦水解富集到渣中,通過filter press得到一定品位的銦渣。該壓濾后液混合氧化鋅中性浸出的上清液,利用針鐵礦工藝除雜壓濾,壓濾后液返回浸出系統(tǒng),達(dá)到分離鋅、銦的目的。

提高渣含銦品位的壓濾機(jī)工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

2原有工藝存在的問題

在生產(chǎn)過程中,進(jìn)行氧化鋅連續(xù)投料,而一次酸浸又需要一定的反應(yīng)時(shí)間,不能使中性濃密機(jī)底流渣連續(xù)排放,造成了中性濃密機(jī)負(fù)荷增大。耐酸泵會(huì)把中性濃密機(jī)底流渣和含有硫酸鋅的溶液一起通過打入到一次酸浸槽,使一次酸浸過程中雜質(zhì)含量增大,而一次酸浸需要控制終點(diǎn)pH值,使廢液量也會(huì)增加,造成了一次酸浸后液量增大,每天中和沉銦所使用的酸上清量是有限的。為了防止銦流失,過多的一次酸浸后液經(jīng)過濃密機(jī)澄清后返回中性浸出槽循環(huán)使用,造成氧化鋅系統(tǒng)酸平衡、體積平衡、渣平衡出現(xiàn)問題以及銦回收率也偏低,再采用這種返回酸上清已經(jīng)不能滿足現(xiàn)在的工藝需求,主要有以下問題:

2.1液體體積無法平衡氧化鋅投入按照150t/d計(jì)算,中性濃密機(jī)底流做一次酸浸,用電解廢液浸出需要12~15罐/d,每罐40m3計(jì)算,酸上清每天產(chǎn)液量約為480~600m3,沉銦需要的酸上清每天只有160m3,多余320~440m3的酸上清,不能全部去做沉銦液,為了不讓銦流失,大部分酸上清液再返回中性浸出系統(tǒng),由于酸上清含酸低(含酸50g/L),不僅影響酸上清液中銦的富集,也造成中性浸出酸度不夠,影響中浸pH值的梯度效果,影響浸出率,使浸出效率偏低。

2.2對(duì)中性濃密機(jī)設(shè)備影響中性底流做一次酸浸,一次酸浸反應(yīng)時(shí)間4~5h,為了平衡液體體積,不能連續(xù)排放底流渣,經(jīng)過一段時(shí)間后,濃密機(jī)內(nèi)部大量沉渣淤積在錐底,形成直徑約2m×高約500mm左右硬渣層,導(dǎo)致濃密機(jī)負(fù)荷增大,多次出現(xiàn)濃密機(jī)蝸桿串軸現(xiàn)象,被迫停產(chǎn)清理,影響了生產(chǎn)秩序。

2.3對(duì)浸出銦的影響一次酸浸工藝中,控制反應(yīng)溫度在70~90°C,反應(yīng)時(shí)間為4~5h,終酸控制在20~50g/L,反應(yīng)后漿液進(jìn)入酸性濃密機(jī),酸上清進(jìn)入沉銦工序,沉銦反應(yīng)溫度80~85°C,反應(yīng)時(shí)間為4~5h,加入氧化鋅或者鋅灰調(diào)整溶液pH值為5.0,最后使銦水解富集到渣中。改造之前2019~2020年氧化鋅原料。按照原有設(shè)計(jì)的工藝流程運(yùn)行,通過數(shù)據(jù)分析,原料中含銦平均為0.043g/L,酸上清液體含銦平均0.44g/L,中和沉銦渣中銦的品位平均1.21%。工藝主要制約因素是中性濃密機(jī)底流礦漿直接輸送到一次酸浸罐做浸出,渣液一起輸送到一次酸浸罐內(nèi)形成渣量不集中,銦的浸出率降低,同時(shí)造成酸性濃密機(jī)體積膨脹,部分酸上清返回到中性浸出槽進(jìn)入系統(tǒng),這樣反復(fù)循環(huán),系統(tǒng)體積平衡出現(xiàn)問題,使各項(xiàng)指標(biāo)難以控制。而采用壓濾機(jī)對(duì)中性濃密機(jī)底流壓濾正好能起到渣液分離,壓濾后液去中上清罐,減少了后道工序的體積平衡問題,壓濾渣直接做低酸浸出保證技術(shù)指標(biāo)的控制提供了有利的條件。

3工藝改造過程針對(duì)濃密機(jī)底流的一次酸浸處理造成渣量不集中,銦浸出效率低的問題,在滿足工藝指標(biāo)的同時(shí),優(yōu)化工藝,提高渣含銦,對(duì)中性濃密機(jī)底流進(jìn)行壓濾,形成渣液分離,直接對(duì)壓濾渣進(jìn)行浸出,以提高銦的浸出率,具體見設(shè)備流程圖2。

提高渣含銦品位的壓濾機(jī)工藝-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

需要增加的環(huán)節(jié),中性濃密機(jī)底流渣放入緩沖罐中,緩沖罐連接耐酸砂漿泵通過管道打入壓濾機(jī)中壓濾,壓濾機(jī)的渣斗下安裝漿化槽,濾渣卸到漿化槽,再加入適量的廢液進(jìn)行漿化浸出,攪拌后用耐酸砂漿泵打入一次酸浸槽進(jìn)行低酸浸出,壓濾后液溢流到中上清罐進(jìn)行針鐵礦除雜,見工藝流程圖3。

4改造效果

4.1液體體積平衡問題得到解決中性底流壓濾機(jī)使用后,連續(xù)對(duì)濃密機(jī)底流進(jìn)行壓濾,壓濾渣經(jīng)過廢液漿化后做一次酸浸處理,每天處理3~4罐,和之前相比每天減少了9~11罐,體積共計(jì)壓縮約320~440m3/d,一次酸浸量減少會(huì)使酸上清液體量也減少,酸上清液去做中和沉銦所需的液體量基本持平,不再有酸上清液返回中浸槽在內(nèi)部系統(tǒng)循環(huán),使液體體積平衡得到了解決。

4.2對(duì)中性濃密機(jī)的影響中性濃密機(jī)的底流渣形成連續(xù)排放,椎體底部不會(huì)出現(xiàn)渣的沉積,延長(zhǎng)了濃密機(jī)的使用壽命,減少了清理次數(shù)。4.3銦品位的提升酸上清液含銦品位上升明顯,在原料氧化鋅煙塵含銦基本不變的情況下,一次酸浸銦平均在0.85~0.95g/L升幅90%以上,銦渣含銦在1.8%~2.0%升幅在50%~60%以上,有效提高了銦的回收率。通過改造設(shè)備投入費(fèi)用約40.6萬元。目前銦渣含銦提升品位達(dá)到56%,按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能每月可產(chǎn)銦渣濕量110t,含水分35%,改造前銦渣品位1.21%,可產(chǎn)出銦量為865kg。改造后銦渣品位為1.9%可產(chǎn)出銦量為1358kg。每月多產(chǎn)出約493kg,按照目前銦金屬市場(chǎng)價(jià)格1275元/kg,銦渣提純?nèi)サ艏庸べM(fèi)用1020元/kg,每月可創(chuàng)造的利潤(rùn)約12.5萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

5結(jié)論經(jīng)過幾個(gè)月生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行,對(duì)中性濃密機(jī)底流進(jìn)行壓濾改造,實(shí)踐證明是可行的,效果是明顯的。通過底流渣集中浸出,不僅使酸上清液體含銦維持在0.85~0.95g/L,而且也提升渣含銦維持在1.8%~1.9%之間,提升幅度在50%~60%,進(jìn)一步提高了銦的回收率,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益每月12.5萬元,今后要不斷優(yōu)化設(shè)計(jì),盡可能的提高銦的回收率,同時(shí)不斷解決及改進(jìn)銦回收方面的問題。


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