近年來煤炭行情持續(xù)走低 ,各精煤用戶對于煤炭質(zhì)量尤其是洗精煤產(chǎn)品水分過高的問題日趨重視。由于禹州地區(qū)原煤存在粒度細(xì) ,煤泥含量大 ,優(yōu)質(zhì)煤主要存在于 -0.5mm 的特性 ,導(dǎo)致選煤公司洗精煤水分長期偏高 ,穩(wěn)定在 21% 左右 ,遠(yuǎn)超出客戶水分要求 ,加之煤炭形勢下滑 ,選煤公司精煤銷售工作十分困難 ,因此如何減低精煤水分 ,滿足客戶要求 ,成為選煤公司迫在眉睫的問題。對此 ,我單位河南永錦選煤有限公司對脫水工藝流程和脫水設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改造 , 現(xiàn)闡述如下。
1?項(xiàng)目改造內(nèi)容
如何優(yōu)化選煤公司脫水工藝 ,提高設(shè)備脫水效果是降低選煤公司洗精煤水分的關(guān)鍵。
項(xiàng)目改造內(nèi)容一 :優(yōu)化脫水系統(tǒng)工藝流程
根據(jù)實(shí)地了解其他選煤廠脫水工藝流程及脫水設(shè)備的應(yīng)用情況 ,結(jié)合 4 月份選煤公司工業(yè)化試驗(yàn) ,最終我們提出了將原設(shè)計(jì)的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水 ,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。通過優(yōu)化脫水改善快開式壓濾機(jī)脫水工況及入料特性, 提高壓濾機(jī)處理能力 ,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。
項(xiàng)目改造內(nèi)容二 :優(yōu)化配套脫水輔助設(shè)備
將刮板機(jī)運(yùn)載改為皮帶運(yùn)載 :選煤公司原設(shè)計(jì)壓濾機(jī)脫水后的濾餅是由刮板機(jī)進(jìn)行運(yùn)輸轉(zhuǎn)載 ,其特點(diǎn)是運(yùn)行穩(wěn)定 , 維護(hù)量小 ;但是我們在實(shí)際觀察中發(fā)現(xiàn) ,壓濾機(jī)在壓榨吹風(fēng)過程中大量的水氣會經(jīng)過下料溜槽進(jìn)入刮板機(jī)內(nèi)聚集 ,而刮板機(jī)內(nèi)部鏈條的存在和作為相對密閉的箱體,此部分水汽難以排出, 即隨著脫水后的濾餅進(jìn)入精煤產(chǎn)品中 ,增加產(chǎn)品水分。而將刮板機(jī)運(yùn)載改為皮帶運(yùn)載后 ,水氣在皮帶聚集后 ,通過卸料前反轉(zhuǎn)皮帶 ,即可將皮帶聚集的水分帶至機(jī)尾排除 ,很好的解決了這部分水汽引起濾餅水分過高的問題。
采購新型的快開壓濾機(jī)進(jìn)行設(shè)備升級 ,此項(xiàng)目計(jì)劃采購2臺HMZG430/1500*2000-U?新型filter press其過濾面積為430?㎡, 濾餅厚度僅為 35mm-40mm,現(xiàn)有的 2?臺舊式的 KZG350/1600-U 型壓濾機(jī)過濾面積為 350?平方米 ,濾餅厚度為 40-45mm。經(jīng)市場了解 ,新型的壓濾機(jī)通過加大過濾面積、減少濾餅厚度在精煤脫水方面能夠起到良好的效果。
2?項(xiàng)目的實(shí)施
選煤公司通過在生產(chǎn)中不斷調(diào)整壓濾機(jī)入料粒度組成特性 ,風(fēng)壓 ,壓榨時(shí)間和次數(shù)、吹風(fēng)時(shí)間和次數(shù) ,入料方法等因素 ,以一礦原煤為實(shí)驗(yàn)對象 ,壓濾機(jī)濾餅水分已經(jīng)由原
來的 26%~27%,降到現(xiàn)在的 20%~22%,洗精煤水分由原來的20%~22%,將為現(xiàn)在的 17%~19%,達(dá)到預(yù)期效果 ,具體調(diào)試過程如表一所示 :
通過不斷調(diào)節(jié)壓濾機(jī)的壓榨、吹風(fēng)時(shí)間及兩過程的循環(huán)次數(shù)觀察水分變化情況 ,在保證脫水效果的同時(shí) ,最大化的提高設(shè)備利用率,由原來的壓榨20s,吹風(fēng)時(shí)間20s單循環(huán)操作,最終降為現(xiàn)在的壓榨 40s、吹風(fēng) 30s?各三循環(huán)操作 ;
將原設(shè)計(jì)吹風(fēng)過程中的吹風(fēng)回料過程進(jìn)行優(yōu)化 ,原設(shè)計(jì)吹風(fēng)過程中回料閥始終保持打開 ,這就使得大量高壓風(fēng)不通過濾板濾腔內(nèi)而是直接通過回料管進(jìn)入入料桶 ,造成大量高壓風(fēng)損失 ,起不到應(yīng)有的吹風(fēng)效果。,現(xiàn)采取回料閥門預(yù)先打開10s,將入料管內(nèi)濕物料吹回入料桶中 ,然后回料閥關(guān)閉 ,同時(shí)繼續(xù)吹風(fēng) ,這就保證了大量高壓風(fēng)通過濾餅 ,帶走濾餅間隙中的水分 ,提高了風(fēng)壓利用率 ,起到了良好的降水效果 ;
改變?nèi)肓戏椒?,通過現(xiàn)場觀測及理論分析 ,選煤公司大膽創(chuàng)新的提出了一種新型的壓濾機(jī)入料方式。將原有的壓濾機(jī)一次入料完成即開始壓榨吹風(fēng) ,改為現(xiàn)在的一次入料完成后先進(jìn)行預(yù)先壓榨然后再二次入料 ,二次入料完成后再開始壓榨吹風(fēng)過程。
壓濾機(jī)的壓榨過程其實(shí)就是膈膜板在高壓風(fēng)的作用下向兩側(cè)膨脹壓縮濾腔內(nèi)濾餅的過程 ,一次入料完成后進(jìn)行壓榨 ,能夠?qū)V餅內(nèi)存在的大量水分排除的同時(shí) ,也減少了濾餅厚度 , 使得濾餅在濾板兩側(cè)形成了細(xì)微的“薄腔”,壓榨后的濾餅并不是飽滿的填充在濾腔中 ,這樣后續(xù)的壓榨及吹風(fēng)過程由于這些細(xì)微“薄腔”的存在 ,壓榨脫水效果不明顯 ,吹風(fēng)也由于高壓風(fēng)不通過濾餅而是通過薄腔進(jìn)入濾液嘴排出 ,起不到很好的脫水效果。而通過二次入料 ,重新用物料填充這些“薄腔”, 濾腔內(nèi)濾餅更飽滿 ,后續(xù)的壓榨吹風(fēng)脫水效果也就變得十分明顯。
1?效果評價(jià)
調(diào)試過程中不同操作方式下壓濾機(jī)調(diào)試情況如下表所示 :
serial number | 改造前 /?后 | 壓榨時(shí)間
/s |
吹風(fēng)時(shí)間
/s |
循環(huán)次數(shù)
/ 次 |
二次入料是 / 否 | 脫水效果
/% |
精煤綜合水分 /% |
1 | 前 | 20 | 20 | 單次 | 否 | 25.5 | 21.5 |
2 | 后 | 30 | 40 | 雙次 | 否 | 22.8 | 20.2 |
3 | 后 | 60 | 80 | 雙次 | 否 | 22.4 | 19.3 |
4 | 后 | 30 | 40 | 三次 | 否 | 21.9 | 19.6 |
5 | 后 | 80 | 80 | 三次 | 否 | 21.5 | 19.3 |
6 | 后 | 40 | 30 | 雙次 | 是 | 20.8 | 17.8 |
通過表 1?我們可以看出 ,洗精煤綜合水分在不斷改造壓濾機(jī)操作方式下水分得到了良好改善 ,由原來的 21.5%?降至現(xiàn)在的 18.3%,因此我們得出最終的壓濾機(jī)操作方案 ,即采用二次入料 ,壓榨 40s,炊粉 30s?各三次循環(huán)操作。
綜上所述 ,通過項(xiàng)目實(shí)施過程中不斷的調(diào)整壓濾機(jī)入料粒度組成 ,壓榨、吹風(fēng)時(shí)間和次數(shù) ,改善壓濾機(jī)入料及吹風(fēng)方式 , 壓濾機(jī)脫水效果得到了良好的改善,精煤綜合水分也相應(yīng)降低, 取得了很好的效果。
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