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尾煤壓濾機(jī)技術(shù)

分類:解決方案 1090

引言

興安選煤廠是“一五”時(shí)期前蘇聯(lián)援建中國(guó)156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一,1956年成立,1960年投產(chǎn),設(shè)計(jì)入選能力97萬(wàn)噸,生產(chǎn)工藝為分級(jí)入選,原礦(煤泥)過(guò)濾回收。生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了多次改造,入選能力達(dá)到180萬(wàn)噸/年,廠型轉(zhuǎn)變?yōu)槿旱V型煉焦煤選煤廠。現(xiàn)已形成“塊煤斜輪—末煤三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器—煤泥浮選—精煤加壓過(guò)濾機(jī)和節(jié)能高效快速壓濾機(jī)—尾煤臥式沉降離心機(jī)和板框壓濾機(jī)回收”的聯(lián)合生產(chǎn)工藝,尾煤壓濾系統(tǒng)是洗煤廠實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。近年來(lái),由于礦井采煤機(jī)械化程度和原煤入洗量的不斷提高,煤泥水系統(tǒng)中的煤泥量越來(lái)越多,原有的XMZ500、XMZ750和XMZ800型3臺(tái)壓濾機(jī)因設(shè)備老化嚴(yán)重,故障率高,處理能力下降等原因已無(wú)法滿足生產(chǎn)需要,致使煤泥水凈化難度加大,給煤泥水系統(tǒng)的管理工作帶來(lái)很大的困難。為解決這一問(wèn)題,保證洗煤生產(chǎn)的順利進(jìn)行,對(duì)尾煤壓濾機(jī)進(jìn)行設(shè)備更新。

尾煤壓濾機(jī)技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

設(shè)備更新前存在問(wèn)題

在生產(chǎn)中,XMZ750型和XMZ800壓濾機(jī)主要存在以下問(wèn)題:

1)隨著興選年入洗量的逐年增加,煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷越來(lái)越重,原有設(shè)備無(wú)法滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的需要,實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,3臺(tái)壓濾機(jī)往往需要同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),才能保證整個(gè)煤泥水生產(chǎn)系統(tǒng)正常運(yùn)行。這樣當(dāng)其中任何一臺(tái)設(shè)備ft現(xiàn)故障不能生產(chǎn)時(shí),就很容易ft現(xiàn)煤泥回收不徹底、不及時(shí)的問(wèn)題,使洗煤水品質(zhì)下降或者無(wú)法適應(yīng)生產(chǎn),嚴(yán)重制約洗煤生產(chǎn)的進(jìn)行。

2)因原有尾煤壓濾機(jī)已到使用年限,設(shè)備故障率也明顯增高。曾幾次ft現(xiàn)主梁斷裂事故,同時(shí)液壓泵站、拉板小車故障率也較高,支撐座變形、底腳松動(dòng)不平衡、濾布破損頻繁,使得設(shè)備檢修維護(hù)量增加。進(jìn)行壓榨時(shí)經(jīng)常ft現(xiàn)溢流跑黑水、竄料等現(xiàn)象,減少了設(shè)備的開(kāi)車時(shí)間,降低了煤泥回收率要和洗水合格率,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,為了解決以上問(wèn)題,確保煤泥廠內(nèi)回收,保證洗水閉路循環(huán),為洗煤廠正常生產(chǎn)提供可靠的保證,需對(duì)以上兩臺(tái)壓濾機(jī)進(jìn)行設(shè)備更新。

更換2臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)

XMZ750/2000-U型廂式自動(dòng)壓濾機(jī)是集機(jī)、電、液一體的先進(jìn)分離設(shè)備,它主要由五大部分組成;機(jī)架部分、自動(dòng)拉板部分、過(guò)濾部分和電氣控制部分如圖1所示:

尾煤壓濾機(jī)技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

使用效果

原XMZ750型和XMZ800型煤泥壓濾機(jī)單循環(huán)處理能力分別為14t和17t,因煤泥水濃度隨入洗原煤性質(zhì)及入洗量波動(dòng)較大,煤泥濃度高時(shí),壓濾機(jī)單循環(huán)時(shí)間就縮短,濃度低時(shí),單循環(huán)時(shí)間就會(huì)增加,通過(guò)實(shí)踐總結(jié),兩臺(tái)壓濾機(jī)的單循環(huán)平均時(shí)間為均為3h左右,每天可處理尾煤約248t。更換的兩臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)單臺(tái)處理能力為20t,同等條件下,每循環(huán)處理能力比原設(shè)備高9t,其單循環(huán)平均

時(shí)間約為2h,每天可處理尾煤約480t。經(jīng)試運(yùn)行,更新設(shè)備已完全具備了處理全部尾煤的能力,不但適應(yīng)興選洗煤需求,更提高了洗水合格率。

另一方面,因更換的2臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化控制,從而降低了洗煤生產(chǎn)中人員的投入量。原來(lái)每臺(tái)壓濾機(jī)卸料時(shí)需要2名工人進(jìn)行人工卸料,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,且生產(chǎn)周期長(zhǎng),同時(shí)由于人工卸料過(guò)程中使用鏟子,致使濾布損壞率增加,增加了洗煤成本。設(shè)備更新后,每臺(tái)設(shè)備只需1人對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控即可,實(shí)現(xiàn)了全程自動(dòng)化控制,大大降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約人力資源投入的同時(shí)更延長(zhǎng)了濾布的使用壽命,降低了洗煤成本投入。

XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)在工作中的優(yōu)點(diǎn)

液壓缸大面積同步均勻壓緊底板,使濾板受力均勻,密封好,不噴料。

濾板面優(yōu)化設(shè)計(jì),煤泥通流面大,液阻小,濾液排ft通暢,流量大。

電氣控制部分是整個(gè)系統(tǒng)的控制中心,它主要由電控柜、接觸器、PLC(可編程控制器)、行程開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)等組成,可自動(dòng)控制壓濾整個(gè)循環(huán)的完成。

效益分析

兩臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)分別于2011年11月和2012年1月投入運(yùn)行,實(shí)踐表明,該設(shè)備使用效果良好,達(dá)到了預(yù)期的目的。

兩臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)投入使用后,平均壓濾周期由原來(lái)的3h降至2h,大大提高了工作效率,每天可多回收煤泥約100t,若按年生產(chǎn)300d,噸煤泥效益45元計(jì)算,則年可增加利潤(rùn):45×100×300=1350000元。

XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn),降低了人工費(fèi)使用,每臺(tái)壓濾機(jī)人員配置上從原來(lái)的2人降至1人,三個(gè)班共節(jié)約6名勞動(dòng)力,與此同時(shí)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度也減輕了,人工費(fèi)每年可節(jié)約:1500(每人每月平均工資)×12×6=108000元。

尾煤壓濾機(jī)技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)處理能力提高的同時(shí),也提高了洗煤水的合格率,2012年1月份洗水合格率上升3個(gè)百分點(diǎn),有效的保證了洗煤生產(chǎn)的正常進(jìn)行和選煤廠的洗水閉路循環(huán)。

兩臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)投入使用后,設(shè)備的開(kāi)機(jī)時(shí)間延長(zhǎng),材料、配件使用費(fèi)用也明顯下降,預(yù)計(jì)年可節(jié)約資金5萬(wàn)元,即降低了洗煤成本,又促進(jìn)了洗煤經(jīng)濟(jì)效益提升。

結(jié)語(yǔ)

兩臺(tái)XMZ750/2000-U型壓濾機(jī)的投入使用,不但提高了壓濾系統(tǒng)處理能力,而且緩解了由于原煤入洗量增加給煤泥水系統(tǒng)帶來(lái)的壓力,保證了洗水閉路循環(huán),降低了洗煤水濃度,在解決了煤泥水系統(tǒng)難題的同時(shí)更增加了洗煤經(jīng)濟(jì)效益。


技術(shù):18851718517

郵箱:suton@su-ton.com

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