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污水處理廠板框壓濾機初期運行優(yōu)化實例

分類:技術(shù)文獻 489

引言

現(xiàn)階段,國家對城市生活污水處理廠出廠污泥含水率的要求逐步提高,其必須低于 65%。為達到污泥處置要求,某生活污水處理廠將原來的離心脫水機替換成板框壓濾機,實現(xiàn)污泥減量化改造。運行初期,板框壓濾機運行效率較高,出泥含水率低,但是運行成本較高,所以,人們需要對初期運行進行改進,優(yōu)化運行參數(shù)和過程,減少成本費用,保證運行效果。初期運行優(yōu)化方案如下。

1.0? 污泥調(diào)理板框壓濾機進泥前需要進行污泥調(diào)理,即將濃縮后的污泥投入調(diào)理池內(nèi),投加 PAM 和鐵鹽并充分攪拌,從而確保絮凝效果。污泥調(diào)理主要參數(shù)為攪拌時間和加藥量。

1.1 攪拌時間在調(diào)理池內(nèi),當泥位達到攪拌器開啟液位后,開始攪拌,藥劑投加完畢后,仍需要進行一段時間的充分攪拌,讓濃縮后的污泥和藥劑充分混合,然后開始向板框壓濾機內(nèi)進料。運行發(fā)現(xiàn),攪拌時間影響污泥與藥劑的混合效果,會直接影響出泥泥餅含水率。廠家設(shè)定的攪拌時間為 10 ~ 15 min,為保證攪拌充分和節(jié)能降耗,本研究對攪拌時間進行多次優(yōu)化試驗,結(jié)果如表 1 所示。

污水處理廠板框壓濾機初期運行優(yōu)化實例-板框廂式隔膜壓濾機

由表 1 可以看出,在進泥含水率和污泥性質(zhì)基本相同的情況下,5 ~ 15 min 攪拌時間內(nèi),隨著攪拌時間的增加,泥餅含水率逐漸提高,板框壓濾機進泥量也有所提高;15 min 后,攪拌混合均勻,效果變化不大,如果攪拌時間不足(5 min),藥劑與污泥沒有充分混合就進行脫水,泥餅含水率在達標線附近浮動,所以將攪拌時間優(yōu)化為配藥完成后攪拌 15 min。當然,攪拌效果還與進泥性質(zhì)有關(guān)。對于生活污水活性污泥來說,不同季節(jié)有機分含量變化較大,在不同污泥性狀下,藥劑與污泥混合時間不同。運行初期,污泥有機分含量較為穩(wěn)定(約 50%),故在后續(xù)運行過程中應分季節(jié)繼續(xù)進行多次試驗,目標是制定出不同季節(jié)、不同污泥性質(zhì)下最優(yōu)化的攪拌時間,確保脫水效果同時節(jié)能降耗。

1.2 加藥量調(diào)試期間,廠家提供的 PAM 加藥量為每噸干泥3 kg,藥劑配比為 2.3‰,鐵鹽投加量為每噸干泥 300 kg。運行期間發(fā)現(xiàn),如果進泥含固率不同,就需要投加不同的藥劑。鐵鹽直接影響絮凝效果。如果 PAM 投加量較少,就會影響泥餅含固率;如果投加較多,會堵塞濾布,造成板框壓濾機濾水效果差,同樣會影響泥餅含固率。在調(diào)理污泥時,藥劑投加量通過投加時間進行控制。運行發(fā)現(xiàn),即便是同一天,每次調(diào)理池進完污泥后,其含水率也有所差異。如果按固定時間投加藥劑,則出泥含水率會發(fā)生變化,甚至可能會超標。所以,每次調(diào)理池進泥完成后,都需要調(diào)整藥劑投加時間,即調(diào)整藥劑投加量。人們可以根據(jù)公式,對藥劑投加量進行優(yōu)化。Q=(h-h0)·V·n·k(1)T=3 600Q/Q0(2)式中,Q為投加量;h為調(diào)理池進泥結(jié)束液位;h0為調(diào)理池進泥初始液位;V為調(diào)理池容積;n為進泥含固率;k為投加比;T為投加時間;Q0為泵流量。由式(1)、式(2)可知,每次調(diào)理池進泥結(jié)束后,只需要輸入調(diào)理前、后液位及進泥含固率,即可計算出投加藥劑時間,然后在自控程序中對調(diào)理時間進行輸入更改,即可完成對投加時間的控制。調(diào)理池進泥前后,液位可以從上位機直接查詢,而進泥含固率通過污泥濃度計測量污泥濃度后換算得出。鐵鹽、PAM投加效果如表 2、表 3 所示。

由表 2、表 3 可以看出,在不同的進泥含固率下,通過公式計算進行藥劑投加控制,泥餅含水率基本都符合要求,均值約為 61%。當然,隨著季節(jié)變化,生活污水處理廠活性污泥的有機分含量等參數(shù)不斷變化,一般夏季活性污泥的有機分含量比冬季低。所以,后期運行優(yōu)化主要考慮兩點。一是在不同季節(jié)、不同污泥性狀下進行投加比試驗,觀察泥餅含水率變化,明確適應生活污水處理廠污泥的 SV、MLVSS/MLSS、投加比、泥餅含水率四者的關(guān)系,再根據(jù)不同的 SV 和 MLVSS/MLSS 進行階段性的投加比調(diào)整,從而達到投加量最優(yōu)化。二是在加藥量增加時,泥餅含水率會減少,產(chǎn)泥量相應減少,外運費減少,但藥劑費用和電費會增加,在今后運行中,如果能自如控制泥餅含水率和加藥量的關(guān)系,則需要進一步進行計算,在保證泥餅達標的前提下,降低運行成本,確定最終的藥劑投加量。

2 .0 單次進泥量與壓榨壓力板框壓濾機設(shè)計進泥量是每板 120 m3,單次進泥量多少由以下參數(shù)控制:低壓壓榨壓力、恒壓時間、高壓壓榨壓力、恒壓時間、壓榨時間等。其中,低、高壓壓榨壓力是廠家根據(jù)設(shè)備性能設(shè)定的,低壓壓榨恒壓為 600 kPa,最高為 750 kPa,超過 750 kPa 后會轉(zhuǎn)入高壓,高壓恒壓為 1 200 kPa,最高值為 1 350 kPa, 超過 1 350 kPa 會進入壓榨。這些壓力值是廠家根據(jù)其設(shè)備安全性能確定的,出于安全方面考慮,一般不建議改變。所以,進泥量優(yōu)化只能進行恒壓時間調(diào)整。

2.1 低壓恒壓時間如表 4 所示,50 min 和 60 min 的試驗采用同一調(diào)理池泥,所以進泥含水率一致,而進泥量和含水率上,50 min 還達不到要求,60 min 還沒有達到最優(yōu)化,進泥 70 min,進泥量和含水率方面,基本達到最優(yōu)化;進泥 80 min 的試驗則多數(shù)沒有完成,分別在時間 73 min、 75 min 后達到最高壓力,轉(zhuǎn)入高壓進泥。多次試驗結(jié)果基本一致,所以目前低壓恒壓時間定為 70 min。

2.2 高壓恒壓時間及壓榨時間如表 5 所示,由于經(jīng)歷過完善的低壓進料,所以幾種時間的含水率基本都能達標,但在 80 min 時進泥量和含水率效果最佳,所以高壓恒壓時間定為 80 min。

污水處理廠板框壓濾機初期運行優(yōu)化實例-板框廂式隔膜壓濾機

2.3 壓榨時間如表 6 所示,經(jīng)過試驗,壓榨時間設(shè)定在 50 min較為合適。低于 50 min,泥餅含水率相對較高;高于50 min,泥餅含水率相差不大,浪費能源。

當然,以上時間試驗都是在污泥含固率相對穩(wěn)定的情況下進行的,對于各時間段的設(shè)定,還應將加藥量、含固率等因素綜合考慮,這也是下一步對壓榨時間優(yōu)化的工作方向。3 ?結(jié)論本文通過對板框壓濾機初期運行的優(yōu)化得出了各個運行參數(shù)的初期運行值。在下一步的運行過程中,人們需要繼續(xù)積累運行數(shù)據(jù)及經(jīng)驗,對后期運行進行進一步優(yōu)化,在運行過程中隨時調(diào)整參數(shù),保證板框壓濾系統(tǒng)高效低成本運行,為以后新建、改建生活污水處理廠污泥壓濾系統(tǒng)提供有效支持。

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