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板框壓濾機應(yīng)用轉(zhuǎn)爐OG泥的技術(shù)

分類:技術(shù)文獻(xiàn) 473

寧鋼轉(zhuǎn)爐OG泥壓濾機現(xiàn)況介紹

寧鋼OG泥處理流程簡介

寶鋼集團(tuán)寧波鋼鐵有限公司擁有450萬噸煉鋼產(chǎn)能。煉鋼煙氣除塵采用濕法(OG)工藝,其煙氣除塵水循環(huán)過程中會產(chǎn)生大量的污泥,該污泥固體成分含鐵量達(dá)50%左右,是很好的燒結(jié)和煉鋼原料,稱為粗顆粒和OG泥?,F(xiàn)寧鋼月產(chǎn)生OG泥和粗顆粒月10000t,其中OG泥8000t。

來自煉鋼煙氣除塵濁循環(huán)水系統(tǒng)一文、二文的排水流至粗顆粒分離機,去除較大的顆粒。然后再流入斜板沉淀池沉淀,出水(懸浮物≤100mg/L)流入熱水井,再經(jīng)冷卻后回用。斜板沉淀池下部泥漿由螺旋輸泥機將污泥經(jīng)排泥溝排入泥漿調(diào)節(jié)池,攪拌后由泥漿泵加壓送至板框壓濾機進(jìn)行脫水處理。

板框壓濾機應(yīng)用轉(zhuǎn)爐OG泥的技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機

寧鋼OG泥板框壓濾機現(xiàn)況

寧鋼OG泥脫水使用6臺橡膠濾板板框壓濾機,設(shè)備于2003年到貨,2007年安裝運行至今?,F(xiàn)設(shè)備維護(hù)不佳,銹蝕嚴(yán)重,橡膠濾板老化、變形、自動控制系統(tǒng)失效。造成操作困難,運行周期增加,OG泥餅含水率偏高,經(jīng)常噴泥,車間環(huán)境差。為了滿足生產(chǎn)需求并保證OG泥轉(zhuǎn)運“不落地、不滴灑、不粘車”,急需進(jìn)行技術(shù)改造。

1.1?寧鋼OG泥板框壓濾機改造的初步形成

初步形成了兩種改造方案:

橡膠濾板改進(jìn)方案”,利用原有設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)。

“更換增強聚丙烯濾板方案”,原計劃只更換濾板,試驗中發(fā)現(xiàn)因增強聚丙烯濾板要求的液壓鎖緊力遠(yuǎn)高于橡膠濾板,易噴泥。必須整體更換新的增強聚丙烯濾板壓濾機。

針對兩種改造方案進(jìn)行了進(jìn)一步調(diào)查和論證。

國內(nèi)OG泥壓濾機現(xiàn)況調(diào)查

國內(nèi)OG泥用途及脫水要求

對6家鋼廠進(jìn)行了調(diào)研。OG泥用于壓球(轉(zhuǎn)爐回用)和外賣時,要求含水率20%以下。OG泥脫水后均不能達(dá)到20%以下,除杭鋼使用蒸汽烘干外,其余采用晾曬方式,詳見表1。

表16家鋼廠OG泥用途及處理方式調(diào)查

鋼廠 轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能 OG泥產(chǎn)量t·月–1 處理方式
寧波

鋼鐵

3×180t 8000 脫水后自卸車運到堆場,自然晾干,部分壓球用于轉(zhuǎn)爐、其余用于燒結(jié)、外

杭州

鋼鐵

4×50t 3500 脫水后的OG泥進(jìn)一步采用蒸汽烘干,含水率可控制在20%以下,回用、外

濰坊

特鋼

2×120t 3500 脫水后的OG泥自卸車運到堆場,自然晾曬1個月左右送燒結(jié)進(jìn)行混礦
青島鋼鐵  

2×80t

 

3000

部分未脫水的OG泥用罐車送燒結(jié),用泵打入滾筒混料。

脫水的OG泥用自卸車運到堆場,自然晾曬1個月與除塵灰混合送燒結(jié)混礦

寶鋼不銹鋼 2×120t 4000~5000 脫水后OG泥送晾曬堆場(約5000㎡),部分加工壓球用于轉(zhuǎn)爐,其余外賣
韶鋼 3×120t 6000 脫水的OG泥送加工場地(約1500㎡),晾曬后壓球約2000~3000噸/月送轉(zhuǎn)

爐,用于燒結(jié)、外賣

國內(nèi)OG泥板框壓濾機分類

目前國內(nèi)OG泥脫水除柳鋼采用離心機、梅鋼等采用真空脫水機外,主要采用板框壓濾機。國內(nèi)OG泥板框壓濾機依據(jù)技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次主要分以下四類,見表2。

表2國內(nèi)主要OG泥板框壓濾機分類

OG框壓濾機種

代表鋼廠 設(shè)備特點 含水率指標(biāo) 投資及運行成本
普通增強聚丙烯

濾板壓濾機

杭州鋼鐵 使用廠區(qū)管網(wǎng)空氣,壓榨力6公斤,液壓鎖緊力

20MP

35%以下
橡膠濾板壓濾機 青島鋼鐵、濰坊特鋼 使用廠區(qū)管網(wǎng)空氣,壓榨力3.5公斤,液壓鎖緊力

9MP

30%左右 較低
高壓榨力增強聚丙烯壓濾機  

武漢鋼鐵

在普通增強聚丙烯濾板壓濾機基礎(chǔ)上增設(shè)壓榨系統(tǒng),壓榨力16公斤;高強度聚丙烯濾板;液壓鎖緊

力25MPa

 

30%以下

 

較高

進(jìn)口增強聚丙烯

壓濾機

寶鋼不銹鋼 日本產(chǎn)HJMF-1B-A型。使用廠區(qū)管網(wǎng)空氣,壓榨力

6公斤;液壓鎖緊力20MPa

28%(實測)

2.3?三家OG泥板框壓濾機使用情況調(diào)查

對“橡膠濾板改進(jìn)方案”和“更換增強聚丙烯濾板方案”的樣板廠杭州鋼鐵、濰坊特鋼、青島鋼鐵進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查情況見表3。

表3兩種改造方案的樣板廠現(xiàn)況調(diào)查

項目 杭州鋼鐵 濰坊特鋼 青島鋼鐵
轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能 4×50t 2×120t 2×80t
濾板材質(zhì) 增強聚丙烯 兩片橡膠板內(nèi)夾鋼板 整塊橡膠內(nèi)包鋼板
臺數(shù) 6臺 6臺 4臺
濾板尺寸 1000×1000mm 1000×1000mm 1000×1000mm
濾室容積① 0.95m3 1.55m3 1.55m3
生產(chǎn)周期 1小時 1小時 1小時
空氣壓力 0.6MPa 0.35MPa 0.35MPa
液壓壓力 20MPa 9MPa 9MPa
泥餅含水率 30~35% 30%左右 30%左右
濾板壽命 2~3年 2年 2年
運輸方式 利用蒸汽烘干,含水率降至20%以

下后用汽車運輸

汽車運輸 汽車運輸

①濾室容積計算:(A-B)×(A-B)×C×DA:濾板外形尺寸B:濾板密封面尺寸C:泥餅厚度D:濾板數(shù)量。

3?調(diào)查分析

進(jìn)口聚丙烯壓濾機和國產(chǎn)高壓榨力聚丙烯壓濾機設(shè)備配置較高,投資較大。但只能較普通壓濾機降低含水率2、3個百分點,不能直接達(dá)到20%以下。

杭州鋼鐵等3家鋼廠結(jié)合本廠實際,選擇了投資和運行成本較低的壓濾機,可以滿足煉鋼生產(chǎn)運行和OG泥運輸?shù)囊蟆?/p>

橡膠耐酸堿、彈性好,但不適用于高溫,且易老化;增強聚丙烯耐酸堿、耐高溫,重量小且使用時間較長,但無彈性。由于橡膠濾板具有彈性,其更易控制含水率,且泥餅厚度較厚。濾板尺寸、數(shù)量相同條件下,增強聚丙烯濾板價格較低,但處理量(濾室容積)較橡膠濾板壓濾機減小1/3。

4?寧鋼OG泥板框壓濾機技改方案的確定

寧鋼OG泥板框壓濾機改造不求新(高壓榨力壓濾機在普通增強聚丙烯濾板壓濾機基礎(chǔ)上增設(shè)壓榨系統(tǒng),壓榨力16kg;對濾板強度要求高,見圖1),不求洋(進(jìn)口壓濾機投資更大)。選擇最適用于寧鋼產(chǎn)線的設(shè)備配置。滿足煉鋼生產(chǎn)運行和OG泥運輸要求既可。

圖1高壓榨力增強聚丙烯濾板壓濾機配置

寧鋼兩種改造方案各有利弊,橡膠濾板壓濾機更適合寧鋼。詳見表4、表5。

表4寧鋼兩種技改方案的對比

壓濾機選型 優(yōu)點 不足
更換增強聚丙烯濾板方案  

濾板使用周期較長,運行費用較小。

改造后較原設(shè)計產(chǎn)能減少1/3,不能滿足寧鋼現(xiàn)行生產(chǎn)需求。

技改整體設(shè)備更換,投資較大。

 

橡膠濾板改進(jìn)方案

滿足寧鋼現(xiàn)行生產(chǎn)需求(6臺壓濾機改造后可5用1備)。技改充分利舊,投資較小。

寧鋼操作、維護(hù)經(jīng)驗豐富。

 

濾板使用周期較短,運行費用略高。

表5寧鋼兩種改造方案的設(shè)備參數(shù)比較

濾板

材質(zhì)

濾板尺寸

/mm

過濾面積

/m2

濾室容積

/m3

濾餅厚度

/mm

運行周期

/h

電功率

/kW·臺–1

壓榨壓力

/MPa

壓緊壓力

/MPa

含水率
橡膠濾板 1250×1250 160 3.2 40 1 5.5 0.35 9 30%以下
增強聚丙烯

濾板

1250×1250 140 2.1 30 1 6.6 0.6 25 35%以下

5?技術(shù)改造內(nèi)容

針對OG泥壓濾機現(xiàn)行問題,進(jìn)行了技術(shù)改造,詳見表6。技改投資較“更換增強聚丙烯濾板方案”節(jié)省40萬元,實測含水率28.8%。

表6寧鋼OG泥板框壓濾機技改主要內(nèi)容

現(xiàn)行問題 改造方案
濾板骨架鋼板材質(zhì)Q235,強度低,易變形 更換為更高強度的Q345鋼板
原壓濾機無接水盤,兩塊濾板之間滲漏的水和泥漿直接流入泥

斗,導(dǎo)致含水率增高

增設(shè)接水盤,接水盤的開關(guān)與自動拉板開關(guān)進(jìn)行聯(lián)鎖控制,見圖2
進(jìn)泥管無反吹裝置,使得進(jìn)泥管內(nèi)的泥水無法清除,卸泥時直

接流入泥斗中

增設(shè)進(jìn)泥管反吹裝置
出水嘴為承插式,較細(xì)、較短 加粗、加長,增加出水量,減少堵塞幾率;與橡膠濾板采用羅口連接,不易漏水和

脫落,更換方便

電控箱及箱內(nèi)電氣元件銹蝕嚴(yán)重,無法實現(xiàn)自動控制功能 更換電控箱及箱內(nèi)電氣元件,更新PLC程序。實現(xiàn)自動進(jìn)料、中心反吹、隔膜壓

榨、自動接液翻板、自動拉板,并可自由切換手動自動操作

原設(shè)計6臺板框壓濾機的濾后水匯總于一根管道排放,需將6

臺設(shè)備全部停止才能清通管道

濾水溫度高,管道易腐蝕結(jié)垢。將6臺板框壓濾機的濾后水管道單獨排放,以便于

管道結(jié)垢清通

 

圖2增設(shè)接水盤示意圖

板框壓濾機應(yīng)用轉(zhuǎn)爐OG泥的技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機

6?延長橡膠濾板使用壽命的方法

橡膠濾板的主要缺陷是使用壽命略短,以下方法可提高橡膠濾板的使用壽命。

選用橡膠技術(shù)的新成果,科學(xué)配方,提高橡膠濾板的韌性和耐油、耐酸堿、耐高溫、耐疲勞、抗老化性能。

橡膠濾板采用整體硫化成型工藝。橡膠濾板結(jié)構(gòu)為兩片橡膠隔膜中間夾一層鋼板,原設(shè)計采用螺栓和法蘭固定,鋼板不密封易腐蝕,橡膠隔膜易撕裂?,F(xiàn)設(shè)計骨架鋼板被橡膠整體包裹硫化,橡膠隔膜邊為硬質(zhì)橡膠,內(nèi)部為軟橡膠,板框既有硬度又有彈性,密封性好。鋼板不易腐蝕,橡膠隔膜不易撕裂。

規(guī)范生產(chǎn)操作和設(shè)備維護(hù)規(guī)程。進(jìn)料壓力不得超過0.6MPa(3~0.6MPa),防止進(jìn)料速度過快,防止進(jìn)料孔堵塞;充氣鼓膜壓榨力不得高于0.4MPa(0.3~0.4MPa)。

板框壓濾機應(yīng)用轉(zhuǎn)爐OG泥的技術(shù)-板框廂式隔膜壓濾機

7?結(jié)語

目前國內(nèi)OG泥脫水一般采用板框壓濾機,含水率35%以下,運行維護(hù)較好的在30%左右。采用進(jìn)口或高檔國產(chǎn)壓濾機投資大,僅能較普通壓濾機降低含水率2、3個百分點。OG泥用于壓球(轉(zhuǎn)爐回用),要求含水率20%以下,任何板框壓濾機均無法實現(xiàn)。因此,應(yīng)根據(jù)本廠實際情況和性價比,選擇最適合的OG板框壓濾機。

橡膠濾板彈性好。相同條件下,橡膠濾板較增強聚丙烯濾板更易控制含水率,且泥餅厚度較厚,產(chǎn)量較大。

提高橡膠濾板使用壽命的方法包括通過科學(xué)配方,提高橡膠韌性和耐疲勞性能;采用整體硫化成型工藝,提高密封性能,防止骨架鋼板腐蝕;規(guī)范生產(chǎn)操作和設(shè)備維護(hù)規(guī)程。


技術(shù):18851718517

郵箱:suton@su-ton.com

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