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壓濾機液壓缸活塞桿斷裂原因及改進

分類:維護保養(yǎng) 817

引言

近幾年,太鋼尖山礦和袁家村礦相繼進口了13臺箱式隔膜壓濾機,用于鐵精礦漿脫水,脫水效率和鐵精礦產量均大幅度提高。該型壓濾機的濾板開啟、閉合與行走由兩側的4個液壓缸(規(guī)格為HDC3OOX51OO洞步完成。液壓缸的兩端通過缸體后蓋和活塞桿銷孔,用擴張軸分別與壓濾機的固定端板與移動端板連接,銷孔與擴張軸之間加裝關節(jié)軸承和開口簧環(huán),上下面再用螺栓固定罩蓋,如圖1和圖2所示。

壓濾機液壓缸活塞桿斷裂原因及改進-板框廂式隔膜壓濾機

圖1液壓缸活塞桿前部端頭結構

 

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圖2液壓缸端部的連接方式

但是,半年多時間內,接連發(fā)生了四起液壓缸活塞桿斷裂和一起活塞桿損壞事件。此后,又發(fā)生了兩起活塞桿斷裂事故,因停產更換液壓缸給企業(yè)造成很大的經濟損失,并且給壓濾機的現(xiàn)場操作人員也造成巨大的心理壓力。

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1活塞桿斷裂情況分析

表1為前四起壓濾機活塞桿斷裂的具體情況匯總。從表1看,四臺壓濾機活塞桿斷裂情況非常類似,基本具備下列特征:

表1四臺壓濾機的斷裂情況

壓濾機編號屬地(L為嵐縣袁家村礦,J為太原尖山礦) 1L 2J 3J 4L
設備運行時間/月 24 11 11 11
液壓缸位置 左下 右下 左下 右下
斷裂時壓濾機狀態(tài) 濾板卸礦 注礦1min 注礦1min 注礦1min
斷裂面位置 軸頭大螺母內第3—4螺紋 軸頭大螺母內 軸頭大螺母內 軸頭大螺母內
一次性裂紋比例/% 50 30 40 50
一次性裂紋位置/(。) 45 210 255 155
關節(jié)軸承狀態(tài) 未知 前部損壞,后部內圈松動 前部內圈松動,后部未知 前部松動,后部內圈松動
斷裂面形狀和位置(陰影部分為二次斷裂

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-詹-      

1)從斷裂面的形貌看,斷面呈現(xiàn)出截然不同的兩個部分:一部分較光滑,顏色較深,面積占總截面的30%-50%;另一部分較粗糙,有明顯的拉裂狀痕跡,顏色較淺。經初步分析,上述情況應該是兩次斷裂造成的:前者為一次裂紋,似彎曲所致;后者則明顯是拉伸斷裂形成的斷面,如圖3所示。根據(jù)彎曲裂紋斷面的銹蝕程度估計,兩次斷裂的時間差大約在數(shù)分鐘至數(shù)小時之間.每臺壓濾機情況不一。

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2)斷裂均是發(fā)生在平行式液壓缸下面一個活塞桿前部的截面最小的螺紋處,且主要是在濾板閉合的注礦起始階段斷裂的(1L壓濾機記錄不準),此時液壓缸的工作壓力最大,活塞桿呈拉伸狀態(tài)。

3)發(fā)生斷裂的活塞桿的前后關節(jié)軸承都發(fā)生損壞或者松動。

HDC300X5100液壓缸的活塞桿材質為20MnV6,對應的國內牌號是20MnV,廠家提供的材料成分和機械性能如表2所示。

表2活塞桿材料成分和機械性能

元素含量/% 機械性能/MPa
w(C) w(Si) w(Mn) w(P) w(S) w(Cr) w(Mo) w(Ni) w(Al) w(V) Rm  
0.150 0.390 1.340 0.014 0.028 0.150 0.010 0.050 0.027 0.120 592 450

液壓缸的工作壓力為:減壓側30MPa,加壓側1.5MPa0液壓缸、活塞桿和活塞桿螺紋處的直徑分別為300mm,140mm和121.8mm,根據(jù)文獻[1]和[2]中的計算公式,該液壓紅活塞桿拉伸狀態(tài)時(濾板閉合注漿時)螺紋處承受的最大拉應力為136MPa。如果活塞桿已有30%~50%的一次性裂紋,按活塞桿面積的50%~70%計算時,螺紋處承受的最大拉應力為194~272MPa。對照表2中的機械性能拉伸安全系數(shù)分別為2.2~4.4,即在一次性裂紋達到50%時也不足以拉裂活塞桿的裂紋處。

根據(jù)廠家提供資料,如果考慮到注礦作用力9MPa、自重彎曲力49MPa和卡澀軸承彎曲力84MPa,受力截面為100%、70%和50%時螺紋處承受的最大拉應力分別達278MPa、336MPa和414MPa,拉伸安全系數(shù)則降低為2.1、1.8和1.4,顯然偏低。如果按照450MPa的屈服應力計算,則屈服安全系數(shù)分別低至為1.6、1.3和1.1。

根據(jù)國內液壓缸設計規(guī)范,該型液壓缸工作壓力在20MPa以上,速比?=2,在缸筒內徑D=300mm時,根據(jù)液壓缸速比=2,查經驗表,活塞桿的適宜直徑為涉=210mm,顯然HDC3OOX51OO液壓缸的活塞桿直徑設計偏小。考慮到國內活塞桿常用45號中碳鋼材質,機械性能較20MnV6稍差,直徑可以適當減小,但是140mm的活塞桿直徑仍然較小。

液壓缸兩端銷眼所用關節(jié)軸承型號為GE160ES-2RS,原來的軸承是免潤滑的,但是發(fā)生液壓缸活塞桿斷裂的前部和后部的關節(jié)軸承都發(fā)生了松動或內圏脫落、抱死或斷裂損壞,如圖4所示。關節(jié)軸承失效后,活塞桿端部在上下和左右兩個方向的自由度受限,如果此時再發(fā)生壓濾機跑偏、液壓缸支撐下降或斷開的話,活塞桿將受到很大的彎曲應力,特別是濾板拉開卸料階段的前部螺紋處,截面積最小且有螺紋和退刀槽,復合應力集中,導致活塞桿螺紋處開裂,且初始裂紋是從下部開始形成。

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圖4液壓缸關節(jié)軸承損壞情況

綜合上述分析,活塞桿前部斷裂是分兩次發(fā)生的:濾板拉開卸料時活塞桿全部伸出,因關節(jié)軸承失效產生較大的彎曲應力,造成活塞桿的螺紋處下部開裂,并逐漸擴展形成了一次性裂紋;濾板閉合開始注礦時,活塞桿承受最大的拉伸應力,加上注礦產生的沖擊抖動,最終造成了活塞桿被拉裂斷開,形成二次斷裂面。此外,該型液壓缸的活塞桿直徑也偏小,特別是活塞桿兩端螺紋處直徑更小,且應力集中。

兩次活塞桿斷裂部位是在液壓缸活塞頭部活塞桿螺紋處,如下頁圖5。從活塞桿斷裂面看,同樣具有兩次斷裂的特點,與前幾次的原因應該一致。

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圖5液壓缸活塞桿活塞頭部斷裂情況

2改進措施與效果

針對上述分析,結合廠家提出的建議,迅速對現(xiàn)役的13臺壓濾機進行檢修與改進。

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1) 設備廠家更換4個斷裂的液壓缸,并修復1個損壞嚴重的活塞桿。

2) 免潤滑關節(jié)軸承全部更換為潤滑脂潤滑的關節(jié)軸承,并加強潤滑管理。

3)對現(xiàn)役13臺壓濾機的42個液壓缸活塞桿前端部,特別是螺紋處進行超聲蟀傷,排除了斷裂隱患。

采取上述措施后,關節(jié)軸承滑動正常,再未發(fā)生卡澀和損壞現(xiàn)象,可以消除壓濾機跑偏和液壓缸支撐下降造成的少量徑向位移,13臺壓濾機均運行平穩(wěn)。改進6個多月后,對活塞桿進行超聲波探傷,未發(fā)生微裂紋。同時,設備廠家也對未出廠的壓濾機進行了類似的改進。但是,活塞桿原有設計方面的缺陷則難以徹底改進。


技術:18851718517

郵箱:suton@su-ton.com

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